晋丰公司聚焦检修全过程,深挖将本潜力点,引导员工把精打细算的成本意识转化为自觉行动,抠细节、挖潜能、创效益,凝聚全员力量奏响降本增效主旋律。

作为生产关键设备,B系统8台间冷输灰管长期运行后,斜管内积存了大量灰料,既影响输灰效率,又造成资源浪费。为攻克这一问题,该公司组织技术骨干和一线操作工成立攻关小组,利用检修窗口期,采用“人工精准清掏+集中收集复用”相结合的方式,先手动清理每台仓室壁和输灰管斜管的积灰,将灰料清理到仓室底部,再通过排灰斜管彻底清理出来。作业过程中,员工们克服空间狭窄、粉尘较大等困难,逐段排查积灰死角,把沉积灰料全部收集起来,经筛分处理后重新输送至原料煤场循环利用,不仅恢复了输灰管的通畅性,还有效降低系统运行阻力。

与此同时,针对设备螺栓螺帽长期在高温、粉尘环境下易生锈腐蚀的问题,该公司开展“除锈复用”行动,员工们将B系统输灰管及关联设备上更换下来的废旧螺栓和螺帽集中收集起来,逐一进行除锈,用钢丝刷打磨表面锈迹,清洗螺纹缝隙,再对螺纹完好的部件涂抹专用防锈润滑剂,按规格型号分类整理后,重新用于输灰管检修安装。经回收处理,这些螺栓螺帽全部实现复用,既减少了浪费,又缩短了检修工期,实现降本增效。